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储罐氮封阀安装调试

  • 发布日期:2019/4/14      浏览次数:791
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    之前介绍SY42AX煤矿水管路减压阀应用案例,现在介绍储罐氮封阀安装调试氮封阀安装需要严把施工质量,确保按图纸和产品说明书要求进行施工,尽量减少弯头,提高取压精度,那么,氮封阀安装依据究竟是如何?  自力式氮封阀安装于集、分水器之间旁通管上,当用户侧部分运行或变流量运行时,系统流量变小,导致压差增大,压差超出设定值时,阀门自动打开,部分流量从此经过,以保证机组流量不小于限制值,这里为大家介绍一下氮封阀的功能,以便更好的购买使用。
      满足不同温度条件下阀的强度和性能,温度的较大变化会使阀体材质的强度降低,因此阀必须满足介质的温度变化范围的要求,使阀在工作温度下有较好的强度和安全保证。
      对不干净介质的调节或者即使是干净介质,管道中的焊渣等杂物都可能造成阀堵塞或被卡住,因此要求阀应有较好的防堵功能,使之正常调节。是本公司自主开发、研制的一套自力式徼压力控制系统,主要用于保持容器顶部保护气(一般为氮气)的压力恒定,以避免容器内物料与空气直接接触,防止物料挥发、被氧化,以及容器的安全。特别适用于各类大型储罐的气封保护系统。该产品具有节能、动作灵敏、运行可靠、操作与维修方便等特点。广泛应用于石油、化工等行业。


    储罐氮封阀安装调试氮封阀特点
    ·无需外加能源,能在无电、无气的场合工作,既方便,又节约能源,降低成本;
    ·氮封装置供氮、泄氮压力设定方便,可在连续生产的条件下进行;
    ·压力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小,动作灵敏,装置工作平稳;
    ·采用无填料设计,阀杆所受磨擦力小,反应迅速,控制精度高;
    ·供氮装置采用指挥器操作,减压比可达100:1,减压效果好,控制精度高;
    ·为确保储罐的安全,需在罐顶设置呼吸阀;
    ·呼吸阀仅起安全作用,避免了常规氮封阀中启闭频繁易损坏的缺陷。
    储罐氮封阀安装调试氮封装置结构与工作原理
    氮封装置由供氮装置(见图一)和泄氮装置(见图二)两部分组成。供氮装置由指挥器和主阀两部分组成;泄氮装置由内反馈的压开型微压调节阀组成。氮气压力一般设为100mmH2O,通过氮封装置控制。


    当储罐进液阀开启,向罐内添加物料时,液面上升,气相部分容积减小,压力升高,当罐内压力升至高于泄氮装置压力设定值时,泄氮装置打开,向外界释放氮气,使罐内压力下降,降至泄氮装置压力设定点时,泄氮装置自动关闭。
    当储罐出液阀开启,用户放料时,液面下降,气相部分容积增大,罐内压力降低,供氮装置开启,向储罐注入氮气,使罐内压力上升,当罐内压力上升至供氮装置自动关闭。


    供氮装置工作原理
    上海申弘阀门有限公司主营阀门有:蒸汽减压阀,减压阀(气体减压阀,可调式减压阀供氮装置结构(见图四),将设在罐顶的取压点的介质经导压管引入检测机构(7)、介质在检测元件上产生一个作用力与弹簧(8)、预紧力相平衡。当罐内压力降低至低于供氮装置压力设定点时,平衡破坏,使指挥器阀芯(6)打开,使阀前气体经减压阀(5)、节流阀(4)、进入主阀执行机构(3)上、下膜室,打开主阀阀芯(2)、向罐内充注氮气;当罐内压力升至供氮装置压力设定点,由于预设弹簧力,关闭指挥器阀芯(6)、由于主阀执行机构中弹簧作用,关闭主阀,停止供氮。
      要正确使用氮封阀,尤其是选择调节阀,必须首先弄清楚调节阀的使用功能,做到有的放矢,方能选好所需的调节阀。


    产品特点:
     1、无需外加能源,能在无电、无气的场合工作,既方便,又节约能源,降低成本;
    2、氮封装置供氮、泄氮压力设定方便,可在连续生产的条件下进行;
    3、压力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小,动作灵敏,装置工作平稳;
    4、采用无填料设计,阀杆所受摩擦力小,反应迅速,控制精度高;
    5、供氮装置采用指挥器操作,减压比可达100:1,减压效果好,控制精度高;
    6、为确保储罐的安全,需在罐顶设置呼吸阀;
      打开顶部调节螺栓保护套→往上旋转调节螺栓→储罐里的压力开始泄放→在储罐压力开始泄放的同时观察氮封阀是在哪个压力点开始补氮和关闭工作的,(如设定点高于要求的设定点,继续以上操作,直至调整到所需的设定点,如设定点低于要求的设定点则往下旋转调节螺栓,直至调整到规定的设定点)→确认为工艺所需要的设定点后,需要锁紧调整螺母,保持定压→如果弹簧范围在设定点内,经过调整设定点无法达到设定值,那么需要购买氮封阀内部组件进行更换,可能氮封阀内部组件已经开始老化。与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组​