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高炉煤气调节蝶阀故障维护

  • 发布日期:2020/6/16      浏览次数:626
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    1高炉煤气调节蝶阀故障维护概述
    调节蝶阀广泛应用于煤气管网,实现管网的压力调节及用户用量及热值的调节,是系统运行中*的设备,无其他较好的替代品)因其运行过程中煤气水分及杂质给阀体带来的影响,调节蝶阀经常出现卡涩现象)调节蝶阀卡涩会导致系统压力无法平衡,用户端卡涩会导致用户用量低或热值不能满足生产需要,甚至导致用户熄火等介质中断事故的发生)调节蝶阀的卡涩会造成执行结构的损坏,甚至会导致电机的烧损,增大了电机报废率,增加了企业设备运行成本)从近两年调节蝶阀的使用情况分析来看,累计共发生调节蝶阀问题11项,其中由于卡涩导致不能投入使用的占9项,卡涩问题占调节蝶阀故障的81.8%。


    通过对蝶阀现场调查及存在的问题来看,调节蝶阀卡涩是制约生产转供的瓶颈问题,蝶阀卡涩严重威胁煤气系统管网压力的调节及煤气供应,还增加了日常蝶阀维修的频次,增加阀门维护成本。
    煤气蝶阀是一种常用于冶金、化工等领域中通风管路中,主要负责含有含尘的冷、热风流、流通的流量调节和切断,这样看起来煤气蝶阀似乎没有什么过人之处,但是与普通的阀门相比,蝶阀的结构更适合这种工作环境。煤气蝶阀使用中线式碟板和钢板焊接制成,结构紧密,重量轻。区别于普通类阀门,特点在于它的内部没有连接杆、螺栓等结构,所以对通道输送气体所带来的腐蚀和破坏具有更强的抵抗作用。

    通常煤气蝶阀都会采用气动控制或者电动控制,引起力矩小、操作简便、可靠性高。所以在冶金、环保等领域广泛使用。另外,这种阀门还可以手动控制和自动控制之间自如切换,能够实现更灵活的使用。

    这种蝶阀的使用,煤气紧急切断阀在一定程度上可以取代球阀和闸阀,因为不需要安装多层密封圈,而是直接安装在阀体上,在阀座和压板中间部分设计调节环,所以能够实现更理想的双向硬质密封。


    2 高炉煤气调节蝶阀故障维护问题分析
    针对以上问题,对在线的调节蝶阀卡涩及其带来的影响进行分析,主要有以下问题:
    1、调节蝶阀为不间断运行,长时间不动,易造成轴与轴套间隙破坏、轴套生锈粘连在轴上。
    2、调节蝶阀的内部结构差异,通过对现场的调节蝶阀结构分析,阀体主要有两类,单轴套及双轴套)如图1,左图为单轴套结构,右图为双轴套结构。
    3、阀门的生产厂家不同,阀体轴套材质的选用存在差别,较好的轴套铜质或铜质基材内涂自润滑复合材料,这样因轴套材质不同,发生轴与轴套锈蚀的可能性将大大降低。
    4、阀门日常未定期试转,根据输送介质含尘量及饱和水量的多少制定蝶阀定期试转计划,避免灰尘及水分引起的轴套间隙破坏。
    5、阀体轴头压兰填料的老化失效,引起压兰对轴的摩擦力增大,导致过力矩阀体不动作。
    6、阀门两侧温差、压差大,引起阀板不均匀变形、受力不均无法转动或转动不灵活。
    7、安装方向不正确,未将阀板转轴与地面平行安装,易造成轴头积灰、水分聚集腐蚀转轴。


    3高炉煤气调节蝶阀故障维护 解决方法
    从上面卡涩转动不灵活等原因来看,引起蝶阀卡涩的原因较多,这给阀体故障的判断增加了难度。
    所以阀体的日常检查维护显得更为重要,为了确保阀体的正常运行,主要从以下几个方面着手,解决阀体卡涩问题:
    1、阀体的选用在满足使用要求的前提下优先选用轴套材质为铜质或自润滑复合材料的调节蝶阀,钢质轴套易生锈,铜质材质因与轴的材质是两种不同材质或复合材料带自润滑性能,生锈粘连的可能性很小。
    2、从阀体结构来看,选用单轴套蝶阀转动比选用双轴套蝶阀更省力。调节蝶阀扭矩等于力矩乘扭力。在力矩一定的情况下,扭矩的大小与扭力的大小成正比。扭力的大小与摩擦力的大小成正比,摩擦力与摩擦系数成正比,从而验证了轴套间隙破坏、轴套生锈粘连、或盘根老化均会引起摩擦系数变化,从而引起扭矩增大。另证实了轴套材质的不同,摩擦系数不同,接触面积不同摩擦力也不同。
    3、从日常管理来看,阀体要定期试转。轴头压兰填料应定期更换,选用石墨盘根填料,避免牛油盘根或无油盘根老化发硬引起的摩擦力增大。
    4、阀体运行确保阀门两侧管道温度、压力均衡,避免温差、压差大而引起的不均变形及不平衡受力导致阀门卡涩。
    5、对于煤气中的含尘及水分,尽可能控制在低限,利于阀体的运行,阀体安装时应使阀体轴与地面平行,这样避免了轴竖直安装带来的轴头积水积灰而引起的轴与轴套间隙破坏。
    6、对于避免轴与轴套间隙破坏、轴套生锈粘连在轴上,轴与轴套间隙已存在轻微间隙破坏或已出现轻微卡涩的问题,可以采取在轴头打孔安装注油孔的方法给轴套与轴润滑,解决卡涩,打孔的深度为刚好打通轴套未伤及阀板轴为佳。开孔后安装注油嘴,高压油枪将稀油注入,达到润滑的目的)图2为实际卡涩中加装注油嘴图例。


    4 高炉煤气调节蝶阀故障维护效果
    通过对蝶阀卡涩原因的分析,引起蝶阀卡涩的主要原因是轴套的数量、轴套的材质及轴套与轴间隙的破坏。对于已经上线的阀体,在线是无法改变轴套数量及轴套材质的,只能通过解决轴与轴套间隙破坏问题解决卡涩题。可行的办法就是加装注油孔,该方法不需要蝶阀停运离线,需要提前加工注油嘴,准备高压注油枪即可,实施操作简单,实施后无新的问题及风险的引入,可在线进行,不需要停气处理煤气)通过轴头加装注油孔,可以确保轴与轴套间隙不被破坏(轴套不发生生锈粘连,避免因摩擦力增大而导致的扭矩增大而带来的阀体卡涩。
    煤气蝶阀,属于管道阀门领域。包括固定连接的主阀体和传动装置,主阀体内设置喷吹装置、阀座、蝶板和阀杆,其特征在于:主阀体设置一体式夹套,夹套设置出口和进口,出口和进口的安装位置关于主阀体管路中心线对称,蝶板设置复合密封圈,阀座的密封面与复合密封圈采用线密封结构。通过设置一体式夹套,通过进出口使蒸汽/热水等热介质在主阀体夹套内循环加热,提高保温效果,在喷吹装置作用下能更好清除粘附于金属密封面上的煤焦油,使阀门启闭更灵活,阀体密封面与蝶板面密封采用线密封结构,并且阀板密封为复合密封这样煤气中杂质因为接触面小不积存,密封更好。


    5 高炉煤气调节蝶阀故障维护总结
    以上对调节蝶阀卡涩原因进行了剖析,*查明了电动调节蝶阀卡涩的原因,对每个原因提出了相应的应对措施,可以有效解决蝶阀卡涩问题,确保了设备的长周期运行,降低了介质供应中断事故的发生,减少了检修劳动强度,有侧重地总结分析出了卡涩的要因,针对要因提出了轴头加装注油孔的解决方案)以上所述不仅适用煤气管网调节蝶阀,该方法也可延伸至相关阀体转动部位故障的判断、处理,解决类似问题。