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减压阀裂纹检修

  • 发布日期:2016-11-19      浏览次数:4066
    •                                    减压阀裂纹检修 

                                       上海申弘阀门有限公司

      之前介绍 竖式安装自力式压力减压阀注意事项,现在介绍减压阀裂纹检修 由于上述裂纹的发现,对主蒸汽管道的其它各个弯管都进行了宏观检查和磁粉探伤,在这些弯管的侧、背弧处均发现长约2至20mm的小裂纹,这些裂纹经少许机械打磨后均可消失。 减压阀不同的形式有不同的具体工作原理。但总的原理还是:减压阀是通过启闭件的节流,将进口压力减至某一需要的出口压力,并使出口压力保持稳定。但一般减压阀都要求进出口压差必须 ≥ 0.2MPa。减压阀的种类很多,常见的有:先导活塞式减压阀、薄膜式减压阀、波纹管式减压阀、比例式减压阀、自力式减压阀、杠杆式减压阀等等。它们分别适用于不同的工作介质。

      减压阀裂纹检修 减压阀的检修 

      减压阀拆除时,用钢字在减压阀上及与阀门相连的法兰上,打好检修编号,并记录该阀门的工作介质、工作压力和工作温度,以便修理时选用相应材料。检修减压阀时,要求在干净的环境中进行。首先清理减压阀外表面,或用压缩空气吹或用煤油清洗。但要记清铭牌及其他标识。检查外表损坏情况,并作记录。接着拆卸蒸汽减压阀各另部件,用煤油清洗(不要用汽油清洗,以免引起火灾),检查另部件损坏情况,并作记录。对阀体阀盖进行强度试验。如系高压减压阀,还要进行无损探伤,如超声波探伤,X光探伤。

      对密封圈可用红丹粉检验,阀座、阀瓣(阀办)的吻合度。检查阀杆是否弯曲,有否腐蚀,螺纹磨损如何。检查阀杆螺母磨损程度。

      对检查到的问题进行处理。阀体补焊缺陷。堆焊或更新密封圈。校直或更换阀杆。修理一切应修理的另部件;不能修复者更换。

      重新组装蒸汽减压阀。组装时,垫片、填料要全部更换。

      进行强度试验和密封性试验。 
      2试验 
      对存在上述主裂纹的主汽弯管进行了金相组织分析和力学性能测试,为开裂原因分析提供依据。 
      2.1 金相组织分析在主裂纹附近进行了金相复膜检查,该处金相组织为珠光体+铁素体,珠光体球化3-4级。 
      2.2 力学性能测试由于*弯管已经整体失效,决定更换处理,故从割下的弯管中进行了取样,进行了(纵向)力学性能测试。 
      其抗拉强度下降约15%,而屈服强度下降24%,塑性下降16.7%。 
      1主蒸汽减压阀阀体的开裂情况 
      在对5炉进行的锅炉定检中,经拆除保温后宏观检查发现,在主蒸汽管道与集汽集箱出口相连的*个弯管的背弧处存在大量裂纹。其中,大的一条裂纹(以下简称主裂纹)位于弯管背弧中轴线偏上位置处,与背弧中轴线接近平行,长约2324mm。对该裂纹打磨5mm深后,仍宏观清晰可见。在主裂纹的下方约32mm处有一条与主裂纹走向平行的裂纹,长约270mm。在背弧中侧,主裂纹下侧可见数十条长度为1至 100mm的小裂纹。此外,整个弯管的外表面均可见腐蚀痕迹。 
      弯管的内弧呈现明显的蠕胀变形,其中大的直径增加量为5.55mm,总的相对蠕变应变ε>2%,已达到DL/T441-2004《火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程》要求更换管道的条件。弯管的内弧处还有一处鼓包,鼓包中间有长一条约35mm的裂纹,裂纹两侧有数十条并行的长约2-20mm的小裂纹。 


      3原因分析 
      3.1 开裂原因分析机组在原根河林业局管理运行的15年期间,机组常有超负荷运转情况,从以往的运行记录中发现,主汽出口温度经常超过规定值,高达470℃以上。主蒸汽管道在超温下运行,蠕变速度显著加快、机械性能严重下降、珠光体球化加速。 
      设备在超温情况下运行,随着蠕变的加速,主蒸汽管道的表面缺陷将成为宏观裂纹的起源。 
      3.2 裂纹扩展原因分析①机组在2004年划归华能呼伦贝尔能源公司后,并入呼伦贝尔电网运行。因网内负荷需要,改为调峰机组,基本每天起停一次,全年累计起停大于300次。在机组的每一次启动——运行——停车的过程中,设备的承压部件都经受一次加载——保载——卸载的循环,保载时间内零件承受设计应力和温度的作用,停车后便*卸载,温度亦降低。因为可以近似看成是具有一定保持时间的“拉——拉”循环。尖峰负荷机组在高温低周疲劳的条件下工作,受到蠕变和疲劳的交互作用。是导致裂纹快速发展的*主要原因。②对#5机组的整个管系支吊架检查发现,所有的弹簧吊架已过载卡死,固定支吊架的位置也安装不当,整个支吊系统已基本失效。这就必然导致整个管系的应力状况恶化,应力集中明显,加速了裂纹的扩展。 
      3.3 裂纹产生部位原因分析①由于疏水的原因,在锅炉起炉时,主蒸汽管道升温速度低于起炉升温速度,当集汽联箱温度达到435℃时,主蒸汽管道温度却只在280-300℃之间。由于#5炉主蒸汽管道采用汽机主汽母管的新蒸汽直接加热方式,因此在并汽时,主蒸汽管道温度在不到二分钟之内达到435℃,升温速度>75℃/min。在弹性范围内,热应力σ与为热循环上下温度差ΔT有下述关系:σ=KE·α·ΔT。式中K为约束系数,E为弹性模量,α为热应力。从蒸汽走向上看,相对于其它弯管,主蒸汽管道与集汽集箱出口相连的*个弯管在并汽时产生的温度差大,因此其承受的附加热应力也相应大。②从管系走向上看,主汽*弯管需要补偿的管系热膨胀变形量大,因此其受管系支吊架系统失效的影响也大,是早发生失效的主要原因。 


      4失效分析结论及防范措施 
      上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹管减压阀,活塞式减压阀主蒸汽减压阀阀体背弧的裂纹失效,为蠕变、疲劳交互作用产生的。裂纹的迅速发展与设备的不规范运行、管道支吊架失效及设备的起停频繁有直接关系。外观形态上看,裂纹由上侧外弧面,弯管中间应力集中位置产生,且迅速向二侧发展,以至达到起炉爆破的危险程度。从以上失效分析情况可以得出以下几点建议:①起炉时的暖管,应按运行操作规程进行,并汽前应开启主蒸汽管道疏水,保证疏水畅通,使主蒸汽管道升温速度在规程范围内,把管道热应力控制在允许范围内。②及时合理地调整管系支吊架,高温管道与支吊架在运行过程中,其状态是会发生变化的,必须按照DUT616-1997《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》的要求进行监察与维护,建立管道支吊架管理制度,以便于以后建立正常的寿命管理体系。机组每次大修时,技术人员根据有关规程和标准的要求和规定,对机组支吊架目视检查一次,并做好记录,发现问题应及时研究处理。③在允许的情况下,应尽量减少启、停炉次数,且启、停炉时应按照相关规程、规范严格执行,不应因考核小指标而缩短启、停炉时间。运行中更应按运行规程进行操作,严格杜绝超温运行。④设备到货及安装前,应对各部件做好前期检验及安装前检验工作,严格检验各部件的表面缺陷及制造工艺,防止设备带缺运行。与本产品相关论文:Y42X-600LB美标弹簧薄膜式减压阀